隆冬时节地冻天寒,在大情字井采区黑185区块水平井现场,二氧化碳开发公司员工正在对能量补充情况进行数据核查。截至目前,该井已连续3年应用水气交替注入技术进行补能,年增油可达1000吨,实现了水平井更加经济长期持续有效的能量补充,让曾经“低采油速度、低采出程度、低采收率”的水平井再次重获新生。
2012年,大情字井采区黑帝庙储层的水平井出现了稳产难度大、采收率低的问题,亟待解决能量补充问题。
二氧化碳开发公司成立后,迅速对水平井开发开展相关技术试验,2015年4月对该区块2口井开展了表活剂吞吐试验,历时3个月,共注入表面活性剂1400方,当年就实现增油250吨。这个公司乘胜追击,在前期沉积微相研究、砂体刻画的基础上,建立水平井注采关系的油藏认识基础,寻找有利区域形成水平井注采井网,2016年,又在黑185平5-7井开展了4轮二氧化碳吞吐+驱油试验,共注入二氧化碳3050吨,这口井实现年累计增油303.8吨,其周围3口井也均实现增油效果,井组累计增油1178吨。
2017年,针对该区块3口水平井面临低产及采出程度低的难题,积极开展蓄能+同步压裂试验,通过开展补能试验,为水平井累计注水4560方提高地层压力,同时,开展储层间干扰压裂,形成复杂的多裂缝,实现三口井同层的5段同步干扰压裂,截至目前已累增油2905吨。2018年,在不断实现技术引领高效开发目标后,分别在黑75平4-2、黑75平1-1井组开展氮气泡沫驱试验,利用氮气补能、泡沫封堵作用提高能量和扩大波及体积,2个井组共有4口水平井受益,注气量达60万方,实现了累计效期内增油1191吨。
2020年至今,二氧化碳开发公司借鉴小井距二氧化碳驱可快速补充地层能力、提高驱油效率和扩大波及体积的经验认识,充分利用地面井网,研究分析水平井形成的注采井网结构,优选7口井开展水平井二氧化碳驱水气交替注入,并在黑185、黑75水平井开发区块实现了注气补能和注水控制气窜的目标,达到了更加经济长期持续有效的能量补充,日增油5吨以上,当年增油1600吨。
经过8年的技术攻关、动态跟踪、分析评价效果,形成了水平井补能开发的典范;当前的吉林油田,正致力于低碳发展绿色转型,“碳管家”不仅实现了变碳为宝,也为“低采油速度、低采出程度、低采收率”的水平井带来了实现再次效益开发的“重生”机遇,吉林油田也将在增储上产中加快绿色转型,在绿色转型中实现低碳增储上产。