吉林油田:大情字井“压舱石”工程高效推进-新华网
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2023 07/12 09:07:21
来源:新华网

吉林油田:大情字井“压舱石”工程高效推进

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  今年上半年,吉林油田乾安采油厂大情字井油区完成压裂、补孔、大修等各类工作量147井次,完成年计划的62.5%,全区域累计生产原油已完成计划的115%,完成全年计划的57.1%。作为集团公司松南效益稳产的“压舱石”工程,吉林油田主力生产区——乾安大情字井油区稳产形势向好,充分发挥了老油田助力稳产作用。

  据了解,2022年,集团公司将吉林油田大情字井“压舱石”工程列为松南效益稳产的重点工程。旨在发挥老油田稳产作用,建立良好的油田开发秩序,厚植油田开发基础,增强企业发展后劲,实现高质量发展。吉林油田结合采区实际,不断调整开发策略,以效益产量为目标,以重新评价油藏、重选技术路径、重构层系井网、重调油藏流场、重组地面流程的“五重”技术路线为指导,以注水二次采油和注气三次采油的“二三”结合模式为路径,稳步推进“压舱石”工程。

  去年四季度以来,作为主力生产区的乾安采油厂通过加强欠注井治理、层段优化、方案调控、井网完善、水质治理,开展措施工作量856口井,实现产量、含水稳定。为防水窜控套损,他们在21个井组实施层间轮注和间开间注,效果明显。在分注井组实施层间轮注,为规避水淹风险,对水淹层实施长停短注,其余小层常规注水;对无法分注的井组实施间开间注,促进弱势方向油井见效。同时,在黑56区块开展5口青二段停注试验,井组产液量、含水下降,日产油上升。通过狠抓注水,大情字井油田注水量稳定,油井日产液上升,日措施增油达10吨,自然递减和综合递减减缓、含水上升率下降、地层压力平稳。截至今年上半年,稳升区块已达15个,稳升率88.2%。

  乾安采油厂还在加强新井跟踪调整上下功夫,产能建设见到显著效果。这个厂今年新投产的黑96区块共有7口油水井,钻遇率好于预期,目前平均日产油4.2吨,含油性好于老井及控制井,今年下半年部署6口控制井进行潜力扩边。同时,通过开展低成本清水压裂,对差储层实施重压9井次,单井日增油0.3至0.8吨。今年以来,为提高油田采收率和储量动用率,吉林油田紧密围绕油区实际,聚焦乾安采区青一段优质储量,依托CCUS转型发展,坚持主体区块协同推进,内部水驱治理和边缘低饱和度资源外扩建产。

  在总体布局上,这个厂整体以黑46循环注入站及黑47注入站为中心,重构地面流程,统筹气源供给与注入能力,先实施丰度高、分布集中的优质区块,逐步向周边辐射。在试验思路上,坚持以CCUS终极目标为战略引领,试验区水驱调整过渡阶段,重点完善井网井况、改善纵向剖面、优化注采系统、恢复地层能量,建立水驱治理转二氧化碳驱标准化工作模式,示范带动CCUS扩大推广。吉林油田还提前3年开展井网调整,目标水驱采收率由19.3%提升至24.2%,气驱提效阶段比计划再提高20%以上。同时在黑89区块外前缘开展水平井CCUS能量补充试验,拓展应用领域;在青一段上部油藏葡萄花、青三段、青二段寻找甜点建产形成有效补充。

  据乾安采油厂总地质师郑雄杰介绍,截至6月底,他们已在大情字油田优选出2个试验区,分别是外前缘黑89区块水平井能量补充先导试验区,和西部斜坡重构层系井网“二三”结合先导试验区。其中外前缘黑89区块水平井能量补充先导试验区,投产后衰竭开发,递减快、效益差,需要通过试验引领,提高外前缘整体开发效果,今年开始试验,4年后产量达到峰值,单井日产可上升到7.7吨,预测提高采收率10个百分点。另外在大情字井油田西部斜坡重构层系井网开展“二三”结合先导试验,主要针对西坡3个矛盾突出的主体区,立足CCUS终极井网方式,提前3年实施水驱综合调整治理435井次,破解水驱阶段矛盾问题,预计水驱采收率由19.3提升至24.2%。

  下一步,吉林油田将持续夯实大情字井油田效益稳产的压舱石根基,并通过深度融合清水压裂提产,进一步持续开展水驱综合治理完善井网;层段调整优化注采结构,进一步明确高含水井组层间调控方法,扰动地下压力场,实现效益挖潜。

【纠错】 【责任编辑:邵守志】